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敦化抽蓄電站3號機組投運

來源:哈爾濱電氣集團有限公司

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發(fā)布時間:2021-12-20

       12月16日,哈電集團電機公司研制的吉林敦化抽水蓄能電站3號機組,正式投入商業(yè)運行,各項指標優(yōu)于精品標準,標志著由哈電電機承制的,國內(nèi)首批700米級超高水頭、高轉(zhuǎn)速、大容量抽水蓄能機組研制技術(shù)達到世界一流水平。

       敦化抽水蓄能電站位于吉林省敦化市境內(nèi),是我國目前建成最高落差的抽水蓄能電站,共安裝4臺單機容量350兆瓦可逆式水泵水輪機-發(fā)電電動機,額定水頭655米,最高揚程712米,其中,3號和4號機組由哈電電機供貨。

精益求精結(jié)碩果

       敦化抽水蓄能機組存在水力過渡過程分析難度大、水泵水輪機技術(shù)參數(shù)高、發(fā)電電動機結(jié)構(gòu)設(shè)計復雜等多項技術(shù)難題。
       哈電電機技術(shù)團隊“量體裁衣”,有針對性地進行關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),先后完成了水泵水輪機選型研究、水泵水輪機穩(wěn)定性研究、高轉(zhuǎn)速大容量發(fā)電電動機電磁設(shè)計研究等15項科研課題,開發(fā)了10余個水輪機轉(zhuǎn)輪模型,優(yōu)中選優(yōu)確定最佳水力設(shè)計方案。
       在水力設(shè)計和過渡過程分析計算中,通過不斷創(chuàng)新、反復試驗,在S區(qū)特性、壓力脈動、穩(wěn)定性等方面取得了突破。
       同時,針對過流部件高應(yīng)力,水導軸承高負載、高發(fā)熱,主軸密封高線速度、高密封水壓力等問題,形成了一整套理論計算和結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。
       此外,哈電電機還在700米超高水頭的機組中,首次采用軸向端面水壓式自平衡工作密封;
       首次使用球面支頂、小徑瓦水導軸承,可進一步提高軸承承載力,減小軸承擺度,提高機組穩(wěn)定性;

       首次采用具有國家發(fā)明專利的頂蓋安全限位裝置,并創(chuàng)新使用浮動磁軛結(jié)構(gòu)、新型磁極雙面通風系統(tǒng)、轉(zhuǎn)子光纖測溫技術(shù)等,進一步確保機組的安全穩(wěn)定運行。

       敦化抽水蓄能電站采用哈電電機自主設(shè)計、制造的勵磁系統(tǒng)、調(diào)速器系統(tǒng)、外循環(huán)系統(tǒng)等機組重要控制設(shè)備。

       勵磁系統(tǒng)采用三維設(shè)計軟件,對其結(jié)構(gòu)進行了全面優(yōu)化升級,提升了勵磁系統(tǒng)整體性能和可靠性。

       調(diào)速器系統(tǒng)具有完備開度、功率、一次調(diào)頻等多種控制模式,可實現(xiàn)緊急事故停機、雙工況導葉分段關(guān)閉功能,結(jié)合電站數(shù)字化、智能化的發(fā)展需求,融入智能診斷技術(shù),具有設(shè)備運行狀態(tài)及信息的采集功能。

       外循環(huán)裝置采用多泵循環(huán)方式,降低單泵流量,結(jié)合變頻啟動,實現(xiàn)了寬范圍、全流量的適時調(diào)整,有效解決了噪音及振動問題。

       電站機組順利投運后,勵磁系統(tǒng)、調(diào)速器系統(tǒng)及外循環(huán)系統(tǒng)等設(shè)備運行平穩(wěn),各項性能指標優(yōu)異,得到了業(yè)主的高度贊揚,標志著哈電電機抽水蓄能機組重要控制設(shè)備的成套設(shè)計、制造和調(diào)試能力進一步提升,為機組的安全運行提供全面技術(shù)支撐。

用心用情為客戶
       哈電電機上下高度重視敦化項目,第一時間成立項目團隊,進行細化分工。哈電電機領(lǐng)導多次到工地現(xiàn)場,同業(yè)主國網(wǎng)新源公司進行交流,傾聽業(yè)主的需求并給予解決。

       生產(chǎn)過程中,相關(guān)人員針對敦化機組的結(jié)構(gòu)特點,嚴格控制工藝流程和檢測質(zhì)量,保證每一個部套的精品交付。
       敦化電站機組安裝技術(shù)難度大、要求高,從2017年11月,首批設(shè)備交付現(xiàn)場開始,哈電電機就派遣經(jīng)驗豐富的工地代表和技術(shù)人員深入現(xiàn)場服務(wù)。

       現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)團隊細化機組安裝流程,分階段、有針對性地進行技術(shù)交底,確保機組安裝標準和技術(shù)要求有效執(zhí)行,敬業(yè)的工作精神、專業(yè)的技術(shù)水平,頻頻贏得業(yè)主和監(jiān)理的贊譽。

       2020年疫情期間,哈電電機技術(shù)服務(wù)人員逆行出征,保證了機組安裝的順利開展。

       2021年1月,哈爾濱突發(fā)疫情、實施管控,彼時正值球閥基礎(chǔ)優(yōu)化的關(guān)鍵節(jié)點,設(shè)備運輸成為重中之重。工地現(xiàn)場和公司內(nèi)部通力協(xié)作,在做好疫情防控的前提下,采取專車、倒運等方式,按期將設(shè)備運抵現(xiàn)場,業(yè)主焦急的臉上露出了笑容。
       春節(jié)期間,現(xiàn)場服務(wù)人員全部堅守一線,為施工提供了強有力保障。

       機組調(diào)試期間,哈電電機組建調(diào)試團隊,提供有力的技術(shù)支持,保證了機組動平衡、瓦間隙調(diào)整、調(diào)試流程變更等緊急問題第一時間解決。

       項目執(zhí)行過程中,突發(fā)、緊急的事情還有很多,項目團隊以專業(yè)、高效的工作態(tài)度一一化解。業(yè)主多次在公開場合表揚哈電電機在應(yīng)急響應(yīng)、生產(chǎn)交貨及技術(shù)服務(wù)上的投入和付出。

       在參建各方的共同努力下,敦化3號機組于2021年9月17日一次啟動成功,10月22日成功抽水,10月25日完成甩100%負荷試驗。調(diào)試期間,機組振動、擺度、瓦溫及噪音等關(guān)鍵指標表現(xiàn)優(yōu)異,各部導軸承擺度均小于0.1毫米,達到國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流。

       據(jù)悉,敦化4號機組于11月中旬開始有水調(diào)試,目前,現(xiàn)場正在有序地進行各項試驗。

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